使用70%的玉米、30%麥芽生產啤酒,其理化指標和感官鑒定均達到了老工藝啤酒質量水平。實際證明,用70%玉米生產啤酒,不僅為缺少大麥、大米的地區發展啤酒生產、開辟原料來源提供了技術條件,而且在節約麥芽降低成本上,也取得了較顯著的經濟效果。
黑龍江省富錦啤酒廠自1976年吸取玉泉酶法糖化試點的經驗,把玉米配比應用到40%,1977年糖化加麩皮后,玉米增到53%;1978年玉米配比達到了70%;1979年又進行一年的大生產推廣,由常年虧損轉虧為盈,從而扭轉了被動局面。
糖化工藝
1.玉米麥汁糖化工藝條件
(1)設備:一鍋一槽,班產熱麥汁6噸。
(2)配比:玉米面70%,麥芽30%。
(3)工藝:加輔料升溫浸出糖化法。
(4)措施:①用細菌α-淀淀酶液化。
②用麩皮補β-淀粉酶的不足。
③加食鹽調整麥汁氯離子。
2.玉米麥汁糖化工藝流程
(1)上料時將麩皮與麥芽上在一塊,放料時同時投入食鹽。
(2)pH值:液化為5.5~5.7,糖化為5.3~5.5。
(3)玉米面成分:無氮浸出物79.4%,粗纖維:2.1%,蛋白質 12.6%,無機鹽1.7%,脂肪5.3%
(4)麥芽的糖化酵素力為288w-k。
工藝流程 浸漬(45℃、20分鐘)→液化(8℃、20分鐘)→保溫(102C、10分鐘) 水(加至6噸)麥芽(270公斤)水(4.20噸)→配料←7658淀粉酶(1公斤)糖化配料 鹽(0.5公斤)麩皮(7.5公斤) 玉米面(630公斤) 保溫(45℃、20分鐘) 送過濾槽←升溫至78℃ 糖化(65℃、60分鐘至碘不變色)←蛋白分解(55℃、60分鐘)
工藝分析
1.料液化比與產量關系:同樣投料,由于料水比的變化,產量相差很大。料液比增大之后,麥汁產量穩定在6.2噸左右,比過去增加600公斤。
2. 在酶法糖化工藝中,液化操作除與產量有關外,對麥汁組分和以后操作有很大的影響。液化不當,易使淀粉老化量增加。一般是反應溫度越低,時間反應越長,不溶性淀粉形成量就越多。把液化溫度提高到80℃,在80℃下,從40分鐘改為20分鐘;這樣不但產量得到提高,同時過濾也有明顯改善。
3.對102℃的處理:時間過長,給過濾帶來很大的困難。1979年從40分鐘改20分鐘,現在是10分鐘,并沒受到任何影響。
4.原來蛋白分解溫度,是沿著傳統的分解溫度50℃進行的,麥汁的過濾度一直受到很大影響,自從發現蛋白分解產物與過濾關系之后,把蛋白分解溫度改為55℃,麥汁的過濾時間,從3.3~4.0小時縮短為2.5小時左右。基本恢復到傳統的過濾時間,同時也改善了麥汁的清亮程度。
5.麩皮的應用,加與不加的明顯區別,主要體現在還原糖與可發酵性糖的含量上。加麩皮,還原糖一般7.8~8.4%左右,不加麩皮則達不到6%。
6.糖化時加食鹽,目的是解決啤酒口味淡薄與粗糙感。與此同時,酒的色澤、泡沫,也得到了改善。加鹽量以氯離子含量為指標,目前的酒,維持在140~150毫米 升。
7.糊化前45℃浸漬的目的,是讓玉米原料有個充分吸水膨化過程,以利液化、蛋白休止和糖化操作,進而發揮玉米自身的酶潛力,改善醪液的流動性;而在糖化前經45℃浸漬,使產量和麥芽糖、可發酵性糖、氨態氮都有所提高。從兩個浸漬的作用看,時間的長短,對產量和麥芽組份影響很大,實踐表明,20分鐘較為適宜;時間過長,反而影響酒的產量、外觀指標和口味。
質量標準
1.品嘗鑒定結果
(1) 泡沫潔白,細膩掛杯;
(2)口味純正,風味正常;
(3)殺口力尚可,爽口稍差;
(4)有酒花香,但不明顯;
(5)色澤符合部頒標準;
(6)口感達到正常酒水平。
2.理化指標情況 試驗罐分析結果:
雙乙酰0.194毫克/每升,乙醛1.000毫克/升
異戊醇68~76毫克/升,
氯離子139~141毫克/升,
乙酸乙脂28毫克/升,硫化氫0.004毫克/升,二甲硫0.03毫克/升。
經濟效果
1.節約糧食:70%玉米、30%麥芽的啤酒與傳統酒相比,每噸啤酒節糧77.7公斤。
2.降低成本:每噸酒降低原料費用52.49元。